多年來,風電行業(yè)一直在努力應對以WSF形式出現(xiàn)的軸承過早損壞問題,在對有缺陷的軸承進行檢查后發(fā)現(xiàn),損壞的軸承的滾道表面下方出現(xiàn)了白色蝕刻結(jié)構(gòu)變化,這種變化會削弱材料強度,導致滾道上產(chǎn)生軸向裂紋和剝落。
軸承制造商進行深入研究后,尚無法完全確定WSF產(chǎn)生的原因,一種解釋認為,進入鋼中的氫會削弱材料結(jié)構(gòu),然而,在模擬風力渦輪機運行條件的軸承測試中,尚不能再現(xiàn)這種損壞模式。
在20世紀90年代,白色結(jié)構(gòu)剝落經(jīng)常會導致乘用車交流發(fā)電機軸承發(fā)生故障,NSK在這種情況下獲得的經(jīng)驗可以部分應用于風力渦輪機中當前的軸承問題,一個假設是,由于風力渦輪機和交流發(fā)電機中出現(xiàn)電位差,最終導致?lián)p壞,基于此,NSK技術(shù)中心對風力渦輪機軸承中的白色結(jié)構(gòu)剝落現(xiàn)象進行了詳細研究。
首先,進行基本測試以再現(xiàn)白色結(jié)構(gòu)剝落,然后,使用該測試裝置來提高軸承抵抗這種損壞模式的能力,現(xiàn)場對有缺陷軸承的調(diào)查以及基本測試的結(jié)果表明,有三個原因?qū)е铝税咨Y(jié)構(gòu)剝落損壞,一是潤滑劑中的氫氣輸入,二是打滑/滑動,三是電力。
潤滑劑中氫氣含量的增加會導致?lián)p壞頻率的增加,同時在實踐中,潤滑劑中一定濃度的氫氣無法避免,同樣,在低速運行的風力渦輪機內(nèi)的軸承中也無法完全防止滑動情況,也不能排除電流通過軸承的可能性。
在經(jīng)過反復試驗后,NSK開發(fā)了一種新型的合金鋼,通過兩種方法實現(xiàn)了防止WSF的問題,一方面,與之前用于此類軸承的鋼相比,新型合金鋼均勻的結(jié)構(gòu)在氫的作用下發(fā)生微觀結(jié)構(gòu)變化較小,另一方面,由于材料中殘余應力的增加,氫致裂紋的形成和由此產(chǎn)生的裂紋擴展顯著減少。
NSK使用新開發(fā)的軸承鋼制造的6206深溝球軸承進行初始使用壽命測試,在測試裝置中的特定氫氣輸入下,與傳統(tǒng)軸承鋼制成的軸承相比,使用壽命大大提高,這代表著在防止白色結(jié)構(gòu)剝落方面取得了重大進展。當然,為了對白色結(jié)構(gòu)剝落有更深入的了解,還需要進一步的研究。
在進一步的研究中,通過新型熱處理方法,NSK的工程師還探索了另一種防止白色結(jié)構(gòu)剝落的可能,通過測試各種熱處理,以減少氫致裂紋擴展的測試,NSK觀察到,感應硬化過程顯著增加了殘余應力和材料延展性,可以有效防止白色結(jié)構(gòu)剝落,相比較前文所述的新型合金鋼,新型熱處理更具成本效益。